(1)存在的问题
某发电厂8#、9#机组电动给水泵电机轴承箱,在经过长期运行后出现油渗漏现,油的泄漏后长时间运行后,透平油损失更严重,频繁补油,泵输出的影响,环境也有一定污染程度。
(2)原因分析
该发电厂8#、9#机组是2台老机组,分别于1985年、1990年投产,给水泵电机轴承座采用铸造工艺,不可避免地存在砂眼、气孔、裂纹、缩松等缺陷,以往由于运行时间短,这些缺陷不能很快暴露出来。运行10年甚至20年后,给水泵电机轴承座漏油。
(3)改进方案
葫芦岛水泵厂查阅了大量相关资料,在调查的基础上,结合现场实际情况,制定了本方案。 由于铸造缺陷的泄漏,很难确定泄漏的位置,因此在整个内表面涂上防泄漏涂层,以彻底消除泄漏。 其操作流程如下: 首先对轴承座内表面进行清洗干燥,然后对轴承座内腔进行特殊浸渍胶浸泡,再用浸渍胶填充固化铸件裂纹和微裂纹,最后对外层进行耐腐蚀、耐渗漏修补剂处理。
具体操作方法如下。
①用高效清洗剂HT755清洁表面油,并用清除剂HT790清除表面油漆。
②使用乙炔火焰,该油的排出的断裂除去。
③用砂布、钢丝刷等工具打磨至铸件本体,清洁、干燥。
上轴承(深沟球轴承)基本上不坏。 下轴承断裂,轴承腔和轴承腔内充满灰渣、砂子和水。
葫芦岛水泵厂分析认为,上轴承的轴承寿命比下轴承的轴承寿命长,下轴承的断裂使电泵不能工作;下轴承和轴承腔中填充的煤渣、砂土和水是下轴承迅速失效的直接和主要原因;下轴承和轴承腔中充满煤渣,砂、水等来自电机腔,电机腔中的煤渣、砂等也是由油封产生的工况水衍生出来的。
5,10,14等磨损失效。
(4)问题的解决
基于以上分析,于2002年10月对qs20-75/5-7.5潜油深井泵进行了改进和制造。改进措施如下:将骨架油封5改装成单面机械密封,防止马达腔中的水和其他杂质进入轴承,加速轴承的磨损和失效;将轴承腔7充油润滑轴承,润滑和冷却机械密封,改善下轴承排环境的运行。改进后的样机于2002年10月15日在某煤矿投入使用,累计运行75天来首次出现故障——上轴承断裂。煤矿更换轴承30天后,再次出现故障,于是将样机拉回到工厂。第一次寿命是原来的2.5倍,初步取得了成功。经检查、解剖,发现电机状况良好;上轴易断裂,轴承及轴承腔内充满煤渣、砂粒;骨架油封2磨损严重,煤渣、砂粒从骨架油封与轴承间隙进入上轴承轴;下轴承已使用105天(是以前改进的3-4倍),完好,轴承腔内无灰渣、砂粒,单机油中有少量水。
如何延长上轴承的使用寿命,使其与下轴承的使用寿命相匹配成为一个难题。 葫芦岛水泵厂针对上轴承的使用寿命问题,解决了下轴承的问题,采用了类似的解决方案,将骨架油封2改装为单面机械密封,安装在轴上,防止煤渣和砂粒进入上轴承的工作环境,提高了上轴承的使用寿命。
(5)小结
自2003年2月以来,已有70多台改进的QS泵上市。使用场合可以用于深井提水,也用于矿井排水(如主井),最长使用时间为5个月,到目前为止只存在一条断层,但没有轴承问题。该方法能彻底解决QS型潜油电泵的轴承寿命问题。